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中铁科工轨道公司:盾构再制造“小巨人”冲刺完成年度目标

来源:admin  浏览量:  发布时间:2022-12-21 11:34:44



中铁科工轨道公司:盾构再制造“小巨人”冲刺完成年度目标

武汉广播电视台

今年以来,中铁科工江夏基地轨道公司为了减少疫情影响,让员工们集中吃住,确保各项生产工作正常进行。该公司还组织开展“决战四季度,决胜保目标”劳动竞赛,采取产值激励措施,大幅提高了员工们的工作积极性,即将达成年度目标,明年的生产任务正在热火朝天地进行。



在中铁科工集团轨道交通装备有限公司位于江夏的生产车间里,钢花飞溅,工人手持电焊机细致打磨盾构机主驱动密封滑道的糙面。轨道公司工服分公司副总经理方向慧表示,该滑道因为进入泥沙,出现凹槽,修补后,需要经过仔细打磨让其光滑平整,才能与密封完美契合,保证盾构机正常使用。据了解,该盾构机于2012年制造,除了要修复盾构机外,还要将盾构机掘进直径从6.44米扩大到6.8米,最小转弯半径由250米提升至150米,以更好服务于天津地铁7号线和8号线联络线施工。

盾构机是地下掘进的利器,价值数千万元甚至上亿元,施工掘进几公里就要进行小保、大保甚至更换核心部件。再制造后,可与新机一样使用。此外,还可以大大降低采购成本,延长使用寿命。轨道公司盾构机再制造业务在行业内处于前沿地位,是我省支柱产业细分领域隐形冠军科技小巨人。



轨道公司高新厂副厂长魏志刚介绍,为了保证年底两台盾构机的顺利下线,进入四季度以来,他们采取多种方式,赶生产进度,冲刺完成年底目标。在抓紧赶生产进度的同时,工作人员也在优化工艺制造、组织生产上下功夫。据魏志刚介绍,今年再制造的盾构机开挖直径普遍改动较大,相应的铰接系统、推进系统、拼装系统、注浆系统等改动也较大。工人们改良了一个尾盾制造工艺,可将盾构机的生产时间缩短一周,成本节省8%,经过多轮测试,该工艺效果良好,已成功运用到了天津地铁盾构机的生产中。此外,该公司对双梁吊运系统进行整体改造,原来几个繁琐的吊装阶段改造为一次吊装运输至拼装位置等,可以吊装更大的管片,大幅提升了生产效率。

记者看到,在下料、拼装、焊接、机加工等各个车间内,工人们将一个个锈迹斑斑的“大家伙”拆卸下来,再进行焊接、打磨、刷漆、检测等,让其重新焕发生机。截至目前,该公司今年已经新制和维修改造各类盾构机25台套,贡献产值超过一亿元,11台盾构机再制造订单生产计划已经排到明年上半年。

融媒体记者:余军

通讯员:孔瑶

编辑:李家静

责编:寇玲玉

编审:刘艳萍